鄭州隆興公司設備創(chuàng)新改造卓見成效
發(fā)布時間:2016-05-26 09:40:16 閱讀數(shù):892
近年來,鄭州隆興公司設備部積極鼓勵大家在工作中勤動腦、多思考,不斷發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的各種問題,有針對性地進行技術改造,減少設備損壞頻次,縮短維修時間,提高設備運轉(zhuǎn)率,節(jié)約維修成本,協(xié)助車間提高產(chǎn)量,保證產(chǎn)品質(zhì)量;為生產(chǎn)任務的順利完成提供了有力的支持。在這個過程中涌現(xiàn)出一批卓有成效的改造項目——
軋機跑道工藝要求電機快速正反轉(zhuǎn)換,電機沖擊電流很大,容易引起接觸器觸點燒損或粘連,更換接觸器大概需要二十分鐘,同時還會打出去約十多根的鋼坯。更嚴重的是可能引起電機燒毀。電機一旦燒毀,更換電機又要需要三十多分鐘,同時要打出去二十多根鋼坯。因此該情況,不僅會造成設備故障率高,維修時間長,而且還會嚴重影響和制約生產(chǎn)的產(chǎn)能發(fā)揮。為了改變這種狀況,電工班成員們經(jīng)過反復試驗改進了電機的控制方式,在不影響原操作方式的情況下,給每一臺跑道電機加裝一套備用控制回路,并新安裝了轉(zhuǎn)換回路,而操作臺操作方式不變。改造后,如果其中一套控制回路出了問題,直接就可以轉(zhuǎn)換到備用回路,立即可以正常生產(chǎn)。另外,針對三條經(jīng)常燒毀電機的跑道,電工班給予改用了冶金起重特種電機,有效改善了軋機跑道的工作狀況,減少了電機燒毀的概率。設備改進后,每月因電氣引起的停機最多1-2次,而且極大地縮短了維修時間,甚至不用停機就可在線維修,更有效地減少了維修過程中往外打出鋼坯的問題,減少了經(jīng)濟損失,同時還減少維修量和維修成本。
軋機車間熱彎機因端板卷好后慣性較大,無法立即停下來,而后面軋好的鋼條卻要等著上熱彎機,如果使用電機反轉(zhuǎn)制動裝置是能夠?qū)崿F(xiàn)熱彎機及時停下,將卷好的端板及時退下的要求,但這樣操作的結(jié)果就是導致沖擊電流很大,容易造成電機燒毀。機修班的成員們集思廣益,給出了一個有效的改造方案:在減速機定位電機被動輪上,加裝一個直徑300mm抱閘輪,新安裝一個電動液壓抱緊裝置,使得熱彎機能及時停下來,不用電機反轉(zhuǎn)制動,解決了電機容易被燒毀的問題。改造前,電機每月都要被燒毀五六次,每次電機維修成本都需要2000多元,而且每次少則影響生產(chǎn)兩個小時,多則影響一個班的生產(chǎn)時間,給生產(chǎn)造成很大的浪費。改造后沒有再發(fā)生過電機燒毀的故障,不僅減少了維修量和維修費用,更是提高了生產(chǎn)效率。
機加工車間立車油泵電機使用一段時間后,電機軸上的鍵槽磨損嚴重,有的鍵槽磨大,有的內(nèi)孔磨成橢圓形,不重新加工就不能使用;但因立車油泵使用的是專用進口電機,電機軸是內(nèi)插軸,而外加工需要專用設備,加工費用高,時間長,沒有質(zhì)量保證;如果購買新的電機,一臺的費用就是1000多元,成本高?,F(xiàn)機加工車間有20臺油泵電機,加上損壞待修以及備用的就多達30臺左右,針對此現(xiàn)象,機修和電工人員經(jīng)過一段時間研究和摸索,終于想到了解決辦法。做一個聯(lián)軸器,把電機內(nèi)軸進行改造,插入一根加工好的長軸,一頭連在電機上,一頭連在油泵上,再加工一個護套,用長螺絲將油泵固定在電機上,并調(diào)整好間隙,經(jīng)過多次試驗,終于達到滿意的效果。從此以后即使鍵槽壞了,只需更換加工好的聯(lián)軸器,調(diào)試后就能正常使用,既省力又省時,還起到降低成本、廢物再利用的效果,大大提高了功效,有力地保證了生產(chǎn)的有序開展。
另外,還有大沖床底模的改造、攻絲機電機的改造、連鑄液壓剪軌道的改造、熱彎機操作臺的改造、壓焊機的改造等等,都不同程度地解決了生產(chǎn)的操作問題,降低了維修成本,縮短了維修時間,提高了工作效率,為公司創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。
繼續(xù)堅持不斷創(chuàng)新改造設備管理理念,不斷發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)揮員工的聰明才智,為公司發(fā)展增磚添瓦是隆興公司設備部今后努力的方向,我們將調(diào)動更多的人員參與設備改造的積極性和創(chuàng)造性,激勵員工在本職崗位上通過合理的改善創(chuàng)造出一流的業(yè)績。